在成本壓力持續(xù)攀升的背景下,神木公司以“三新三小”創(chuàng)新實(shí)踐為抓手,聚焦礦井水處理環(huán)節(jié)的“卡脖子”問題,通過一場“小而精”的工藝優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了降本、提效、環(huán)保的多重突破,成功榮獲2025年陜西省企業(yè)“三新三小”創(chuàng)新競賽三等獎(jiǎng),為公司高質(zhì)量發(fā)展注入創(chuàng)新動(dòng)能。
直面難題,深挖探索優(yōu)化路線

直面痛點(diǎn),神木公司礦井水處理站長期面臨“排水量大、水質(zhì)復(fù)雜”的運(yùn)營困局——傳統(tǒng)工藝依賴過量藥劑投加以提升壓泥效率,導(dǎo)致藥劑成本占總處理成本的20%以上,且高濃度污泥運(yùn)輸過程中易發(fā)生泄漏,環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)雙重疊加。技術(shù)員曹宇斌、車間主任趙軍鋒牽頭成立攻關(guān)小組,將“降低藥劑消耗”列為核心課題,一場“從問題到課題”的攻堅(jiān)就此展開,目標(biāo)直指破解“藥劑消耗高”的頑疾。
巧思構(gòu)想,落筆成實(shí)的關(guān)鍵突破

攻關(guān)小組從工藝優(yōu)化入手,通過反復(fù)摸排實(shí)驗(yàn),提出“分級(jí)濃縮+動(dòng)態(tài)調(diào)控”的改造方案:一方面將站內(nèi)污泥集中排至帶式壓濾機(jī)污泥濃縮罐進(jìn)行初次濃縮,再通過污泥泵輸送至板框壓濾機(jī)污泥罐二次濃縮,延長污泥脫水前的預(yù)處理環(huán)節(jié),減少后續(xù)藥劑需求;另一方面針對(duì)板框壓濾機(jī)污泥罐加裝溢流管,運(yùn)行中動(dòng)態(tài)調(diào)整攪拌機(jī)頻率,使污泥罐內(nèi)上清液持續(xù)通過溢流管回流至廢水池,確保污泥含水率由85%降至78%,大幅降低藥劑吸附量。整個(gè)改造僅投入5000余元,卻將“紙上方案”精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為“落地實(shí)效”,成功解決了藥劑過度消耗的核心問題。
成效突顯,實(shí)現(xiàn)降本增效

改造后系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)印證了“小革新”的大能量,經(jīng)濟(jì)效益上,年藥劑消耗成本降低超38萬元;環(huán)保效益上,污泥含水率降低后,運(yùn)輸過程中泄漏風(fēng)險(xiǎn)減少80%;管理效益上,形成可復(fù)制的“工藝優(yōu)化+成本管控”經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)全員創(chuàng)新意識(shí)提升,實(shí)現(xiàn)了成本管控與環(huán)保達(dá)標(biāo)的雙重口碑。(李健榮 訾小利)
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