今年以來(lái),神木公司紅柳林運(yùn)營(yíng)中心以“小改小革”為切入點(diǎn),聚焦生產(chǎn)痛點(diǎn)難點(diǎn),面對(duì)鍋爐水處理間軟化器鹽水溶解難題,通過(guò)實(shí)施壓縮空氣反吹技術(shù),僅用低成本投入就讓軟化水系統(tǒng)效率提升超50%,實(shí)現(xiàn)從鹽粒沉淀的“老大難”到氣力攪拌的“新突破”。

鹽床難題威脅鍋爐安全
改造前,軟化器吸鹽罐采用靜態(tài)自然溶解方式,該工藝存在多項(xiàng)技術(shù)短板:鹽粒因密度高迅速沉淀結(jié)塊,形成難以溶解的“鹽床”;溶解過(guò)程缺乏有效攪拌,導(dǎo)致罐內(nèi)出現(xiàn)“上層不飽和、下層未溶解”的高度不均現(xiàn)象;更重要的是,鹽水濃度波動(dòng)幅度高達(dá)±15%-20%,嚴(yán)重影響了鈉離子對(duì)樹(shù)脂中鈣、鎂離子的置換效率,導(dǎo)致樹(shù)脂再生效果差。長(zhǎng)期運(yùn)行下,鍋爐受熱面結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn)陡增,金屬腐蝕問(wèn)題隱患重重,成為制約安全生產(chǎn)的“卡脖子”難題。
“氣力攪拌”精準(zhǔn)破題
項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造性利用現(xiàn)有空壓機(jī)系統(tǒng),將壓縮空氣通過(guò)DN15不銹鋼管引入吸鹽罐底部,通過(guò)布?xì)庋b置均勻釋放壓縮空氣。氣泡群在上升過(guò)程中產(chǎn)生持續(xù)擾動(dòng)力,既有效抵消鹽粒重力防止沉淀,又通過(guò)微射流作用打破鹽粒團(tuán)聚體,極大增加了溶解界面。該系統(tǒng)還配備了簡(jiǎn)易閥門(mén)控制,操作靈活、穩(wěn)定可靠,實(shí)現(xiàn)了溶解過(guò)程的強(qiáng)效化和均勻化。

節(jié)能降耗成效顯著
改造后系統(tǒng)關(guān)鍵性能大幅提升:鹽粒懸浮率達(dá)到95%以上,沉淀現(xiàn)象基本消除;溶解時(shí)長(zhǎng)由4-6小時(shí)縮短至2-3小時(shí),效率提升超50%;鹽水濃度波動(dòng)范圍控制在±5%以內(nèi),系統(tǒng)穩(wěn)定性顯著增強(qiáng);軟化水合格率持續(xù)穩(wěn)定在100%,樹(shù)脂再生能力明顯恢復(fù)。從鹽粒沉淀的“老大難”到氣力攪拌的“新突破”,紅柳林運(yùn)營(yíng)中心用實(shí)踐證明:基層創(chuàng)新無(wú)需“高大上”,只要瞄準(zhǔn)痛點(diǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力,小改造也能釋放大能量,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展吹響“創(chuàng)新號(hào)角”。(段朝欣)

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